大尹格莊金礦:用創(chuàng)新成果解決實際問題
在開展的“爭先奪優(yōu)”活動中,大尹格莊金礦采礦二車間牢固樹立創(chuàng)新概念,用“創(chuàng)新”的思維去考慮不同的方法,用“低成本”解決問題,用“快速度”解決問題,用“高質(zhì)量”解決問題。
小裝置解決大問題。隨著井下延伸,部分分段巷輸送纜存在一定低壓現(xiàn)象,低壓導(dǎo)致T1D臺車在作業(yè)工程中經(jīng)常出現(xiàn)電機過熱情況,操作工需要時刻觀察電機溫度防止過熱燒壞電機。針對這一現(xiàn)象,設(shè)備主任溫雷江與電工班長宋寶峰反復(fù)研究,經(jīng)過多次嘗試,在臺車主電路中增加電機保護器,給電機全面的保護控制。一旦出現(xiàn)電機過流、斷相、三相不平衡、過熱、接地時可自動報警或斷電保護。經(jīng)改造后使用效果良好,可有效保護電機延長電機使用壽命,節(jié)約成本約80000元。
國產(chǎn)件代替進口件。在長期的生產(chǎn)實踐中,車間操作工發(fā)現(xiàn),鏟運機制動系統(tǒng)中的制動盤兩側(cè)的制動片因磨損后制動不夠靈敏,車間經(jīng)過嘗試和試驗,用鏟車制動片加工制造成與原鏟運機的制動片相同尺寸,經(jīng)過使用后,通過使用情況看,效果與原來相同,可有效節(jié)約成本3000元以上。新型鑿巖臺車T1D在供風方面采用的是液壓動力帶動空壓機作用的,經(jīng)反應(yīng)動力泵作業(yè)磨損消耗高。對空壓機實行技改由原來的液壓動力改為電機驅(qū)動空壓機,使風壓更加穩(wěn)定,試用三個月未出現(xiàn)故障,效果理想,可節(jié)約成本約20000元。
快速度治療慢性病。設(shè)備主管張竣棟針對日常查看設(shè)備報表發(fā)現(xiàn)的阿特拉斯中深孔鑿巖臺車導(dǎo)套使用周期縮小問題,擴散思維,不增加導(dǎo)套使用,不增加潤滑次數(shù),不更換氣泵,而將進氣端蓋切割倒三角增加氣泵的進氣量,以此保證鑿巖機潤滑油量,有效延長各磨損件的使用壽命,并當天解決問題。此項改革,可節(jié)約成本約10000元。
低成本成就高質(zhì)量。鏟運機鏟斗在焊接縫隙處容易開裂,特別是收翻鏟斗的力臂點,受力大焊口很容易開裂,更換或重新焊接一次所用費用大、周期長,針對這一情況鏟運機工張永軍經(jīng)觀察后提出建議:在原有鏟斗受力點加拉筋,使鏟斗在鏟礦作業(yè)過程中受力點由原車焊口轉(zhuǎn)移到三條拉筋上。經(jīng)設(shè)備與維修技術(shù)人員討論認為可行,經(jīng)實驗三條拉筋輔助受力作用很大,可有效解決鏟斗開裂問題。
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